今年,allwincity万象城电脑公司承接1批数量达101,028件的大货生产任务,款式为坑条+左右扭绳,因扭绳空车动作多,编织时间长,与此同时,货期紧迫,大货生产的机台又很紧张,为增加产量、提高效益,公司领导做出指示,要求技术中心在大货开织前研究提效之法。
接到任务后,技术中心管理团队马上进行分析——此扭绳款空车动作较多,是否可改同波位完成扭绳方法?在召集画花技术骨干一起研究分析后,初步认为纽绳位底针正波位无法完成连带动作,会导致底面针撞针问题,为解决此问题需取消扭绳位面1粒。在试编织布片查看后,外观对比蓝卡办有明显高低行差异,经过多次尝试还是无法达到效果。
研究进度未有进展之时,技术中心领导给出建议,即将底针先过面避开面扭绳位,第一组扭绳底针过面过底保持针床波位,第二组扭绳时底针与搬针同波位移回原针位,以2组扭绳为1组循环,经过画花软件的色码动作加指定波位,完成扭绳动作与编织行连带,把其中一组的扭绳翻针动作省掉,外观、尺寸等都保持不变,达到节省扭绳空机动作。
采用此前常规做法,每6行编织行加扭绳12下动作(图左技术改良前),全件编织时间为138分钟;技术改良后每6行编织行加扭绳10下动作(图右技术改良后),全件编织时间缩短为104分钟,减少34分钟。
技术改良后,每台机每天产量从9.5件增加至12.7件,效率提升了24.6%。
以上是我们技术中心画花技改优化的一则事例,每个月主任师傅都会再复核大货预告单,检测可优化花带,特别针对件数多,花型存在不确定性的款式,还会召集师傅共同研究。
分摊责任到个人,集合团队凝聚力,发挥高效的工作热情,时刻保持创新精神,是我们团队一直追求的目标。
学习无止境,创新不止步!相信在工作实践中不断的观察细节,大胆尝试,改变固有思维,一定能在逆境中突围。