按客人设计要求,袖顶需做公主泡泡袖效果。如按传统做法,需在袖顶片尾开足需要打碎折的针数,织片完成后,再由缝盘缩缝来完成碎折效果。如按此做法去生产,有以下2点弊端:
1、缝盘起货慢, 比较耗时,不利于生产。
2、品控难度大,打折效果不均匀,质量不可控。
针对以上问题,按之前已有做过电机原身出打折皱的案例,首先试片时直接试用电机原身出缩针做碎折,第1次缩针方法是试用每隔1支再2支叠1支。试片洗水后,折皱效果并不明显,没有达到客人所需要的效果。
接着第2次更改了缩针方法,更改为不隔支后再2支叠3支,试片洗水后,折皱效果很明显,达到预期的效果。而且此次公主袖形状,利用袖尾铲斜做多转数,令其袖顶有足够的布来做到袖顶形状有点弧度的效果。与之前用袖身平均铲多转数的方法和缝盘用转数打碎折的做法相比,按此技改方法后有以下2点优点:(如图2)
1、袖尾打折位置缝盘只需正常缝,降低缝盘的技术难度。
2、打折效果比较统一,大货质量容易控制。
如上用电机原身出织打折减少缝挑的案例,大货也已经有做过多批,原理也是大同小异。技术中心领导经常组织技术成员进行技术研讨,大家集思广益,将成功和失误的案例都分享出来,借鉴好的案例,吸取失误的案例,避免在同样问题失误。同时鼓励大家要打破传统思维,勇于创新,才能优胜于同行。